1.冷卻塔風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)
1.風(fēng)道2.葉片3.減速機(jī)底座4.輪轂5.減速機(jī)6、8.鏈條聯(lián)軸器7.傳動(dòng)軸9.電機(jī)10.電機(jī)底座11.冷卻頂部塔
二、故障情況
2013年7月24日00時(shí)20分左右,水泵操作員在值班室聽到冷卻塔塔內(nèi)傳出兩聲巨響,我立即前往現(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)控制柜上2#風(fēng)機(jī)(50A)電流比平時(shí)低(正常運(yùn)行時(shí)電流約為58A)。我懷疑2#風(fēng)機(jī)有問題,于是到冷卻站塔頂檢查,發(fā)現(xiàn)2#風(fēng)機(jī)已經(jīng)停止運(yùn)轉(zhuǎn),但電機(jī)仍在運(yùn)轉(zhuǎn)。操作人員立即到控制柜停止2#風(fēng)機(jī),并通知配電室切斷電機(jī)電源。維修人員趕到現(xiàn)場(chǎng)后,仔細(xì)檢查故障現(xiàn)場(chǎng),發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)1片葉片在根部附近折斷,掉落在距2#風(fēng)機(jī)北側(cè)25m處的地面上。五片葉片都不同程度彎曲、嚴(yán)重變形。傳動(dòng)軸、電機(jī)、風(fēng)扇聯(lián)軸器鋁合金蓋破損。連接聯(lián)軸器的鏈條斷裂并脫落。油全部流進(jìn)了大水池,風(fēng)道四周都是劃痕,有的地方被劃穿了。
三、故障原因分析
該風(fēng)機(jī)自2004年投入運(yùn)行至今已近9年,運(yùn)行過程中每隔半年就要停機(jī)檢查聯(lián)軸器每年檢查風(fēng)機(jī)的潤滑和鏈條的磨損情況,根據(jù)磨損情況更換鏈條和潤滑脂。半年前曾將風(fēng)機(jī)停機(jī)檢查風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況。雖然有腐蝕,但各重要部位運(yùn)轉(zhuǎn)良好,檢查未發(fā)現(xiàn)異常振動(dòng)。而且噪音小,轉(zhuǎn)動(dòng)比較平穩(wěn)。由于碳鋼在潮濕環(huán)境下腐蝕比較快,且循環(huán)水中添加了處理劑,風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中處理劑隨水蒸氣帶到葉片連接管,加劇了腐蝕連接管的速率。通過觀察故障葉片的連接管截面,發(fā)現(xiàn)腐蝕程度不均勻,薄處不足2毫米,強(qiáng)度大大降低。風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中,葉片受到強(qiáng)大的離心力作用,腐蝕嚴(yán)重的位置無法承受離心力。但它是先撕裂的,隨著風(fēng)扇的運(yùn)轉(zhuǎn),間隙逐漸擴(kuò)大,導(dǎo)致葉片端部與風(fēng)筒碰撞。在巨大沖擊力的作用下,它再次飛了起來,撞在了另外五把葉片上,導(dǎo)致另外五把葉片都不同程度地變形,同時(shí)在離心力和慣性的作用下飛了出去。此時(shí)風(fēng)扇仍在運(yùn)轉(zhuǎn)。這種情況下,輪轂平衡嚴(yán)重破壞,減速機(jī)振動(dòng)急劇增大,底座振動(dòng)增大,最終導(dǎo)致減速機(jī)聯(lián)軸器鏈條損壞,傳動(dòng)軸與減速機(jī)脫開。減速機(jī),且減速機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)。此時(shí)電機(jī)仍在運(yùn)轉(zhuǎn)。運(yùn)行時(shí),由于負(fù)載減少,電流下降。
四、故障排除
1、冷卻塔風(fēng)機(jī)減速機(jī)和電機(jī)上的聯(lián)軸器、鏈條、輪轂、葉片損壞嚴(yán)重,可能導(dǎo)致傳動(dòng)軸變形。兩者都需要更換,減速機(jī)油管從根部斷裂。如果修復(fù)時(shí)間較長,對(duì)生產(chǎn)影響較大。為了將影響降到最低,決定整體更換一臺(tái)備用風(fēng)扇。備用風(fēng)扇的外形設(shè)計(jì)采用翼形,具有良好的氣動(dòng)性能。葉片采用高強(qiáng)度玻璃鋼模具制造,具有強(qiáng)度高、重量輕、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)。所以在拆解損壞的風(fēng)機(jī)的同時(shí),按照安裝技術(shù)要求組裝新風(fēng)機(jī),并根據(jù)風(fēng)機(jī)出廠時(shí)的標(biāo)記調(diào)整風(fēng)葉的角度。傾斜角度約為8°。舊風(fēng)機(jī)吊裝后發(fā)現(xiàn)減速機(jī)底座腐蝕嚴(yán)重,且兩塊墊鐵厚度不均勻,無法再使用,于是對(duì)兩塊墊鐵進(jìn)行了重新加工。將墊鐵放在底座上檢查水平度,發(fā)現(xiàn)底座東南側(cè)較低,將墊鐵再次處理至水平,將風(fēng)機(jī)整體吊裝在底座上,然后將電機(jī)與減速機(jī)對(duì)中,添加全部安裝工作完成后加潤滑油進(jìn)行試駕。
2、停止風(fēng)機(jī),調(diào)整葉片傾角至15°C,調(diào)整葉片角度后重新開始試運(yùn)轉(zhuǎn)。啟動(dòng)后風(fēng)扇運(yùn)行電流為61A,風(fēng)扇電機(jī)底座垂直振動(dòng)為2.3mm/s,電機(jī)水平為2.4mm/s,垂直為1.7mm/s。運(yùn)行穩(wěn)定后,出塔循環(huán)水溫度為33.0℃,仍未達(dá)到設(shè)計(jì)溫度。
3、為了徹底解決問題,決定更換一臺(tái)已修好的舊減速機(jī),然后將新風(fēng)扇整體吊下,將輪轂連同扇葉一起拆開。速度快,將風(fēng)扇葉片角度調(diào)整為12°,安裝在修好的減速機(jī)上,然后將風(fēng)扇整體安裝在風(fēng)扇底座上,將電機(jī)與減速機(jī)對(duì)正。出塔循環(huán)水溫度為31.5℃,滿足設(shè)計(jì)要求,能滿足生產(chǎn)需要。但此時(shí)各測(cè)振點(diǎn)的振動(dòng)值都比較高,再次進(jìn)行處理。
五、通過本次故障處理,采取相應(yīng)的預(yù)防措施,減少故障的發(fā)生。
1)加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)檢,及時(shí)掌握風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài),合理安排檢修周期;
2)更換備件時(shí),先查看技術(shù)資料,避免走彎路;
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3)處理故障時(shí),盡量查找可能的原因盡可能找出故障所在,并進(jìn)行全面排查;
4)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。
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